Abstract
The possibility of improving the oil production rate for Mishrif formation in Nasiriyah oil field, located in Thi-Qar Governorate – southern province of Iraq, proposed in this paper. Electrical submersible pump (ESP) and gas lift techniques were applied to one well (NS-Y) in the studied reservoir. Firstly, the mathematical model has been built and validation has been done using PIPESIM software in order to select the best correlation (Duns & Ros correlation) for the pressure gradient calculation in the wellbore. The effect of decreasing reservoir pressure and increasing water cut on production rate has been studied through the evaluation of the well performance. The production rate was decreased to 1917 STB/D when reservoir pressure reached to 2750 psi, and flow rate decreased to 1210 at water cut 60%. Therefore, the artificial lift techniques were applied to increase the oil production rate. The result showed that Gas lift system contributed to increase production rate to (3198) STB/D at reservoir pressure equal to 2750 psi, while using the ESP system improved oil production rate to (2800) STB/D at reservoir pressure 2750 psi. The results also showed that gas lift system contributed to increase production rate to (3805) STB/D at water cut 60% and ESP raised the production rate to 3087 STB/D at water cut 60%. The comparison between them showed that the gas lift technique gave the highest production rate at different reservoir pressure and water cut.
Abstract
ان إمكانية تحسين معدل انتاج النفط لطبقة المشرف في حقل الناصرية النفطي الذي يقع في محافظة ذي قار جنوب العراق تم تناولها في هذه الدراسة. حيث تم استخدام تقنيات الرفع بالغاز والمضخات الكهربائية الغاطسة في البئر(NS-Y) التابع للحقل المختار لهذه الدراسة. تم بناء موديل رياضي أولا ومن ثم عمل مطابقة لغرض اختيار أفضل معادلة تصحيح لغرض حساب تدرج الضغط خلال عمود البئر حيث كانت معادلة ((Duns & Ros) هي الأفضل. كذلك تم عمل تقييم لأدائية البئر لغرض معرفة تأثير انخفاض الضغط المكمني وارتفاع نسب القاطع المائي على معدل انتاج النفط لهذا البئر. حيث أظهرت النتائج نقضان معدل الإنتاج من 3016 الى 1917 برميل قياسي باليوم عند وصول الضغط المكمني الى 2500عقدة/انش. وكذلك نقصان معدل الإنتاج الى 1210 برميل قياسي عند ارتفاع نسبة القاطع المائي الى 60%. بعد تصميم منظومة الرفع الصناعي لغرض زيادة الإنتاج اظهرت النتائج ان منظومة الرفع بالغاز ساهمت في زيادة معدل الإنتاج الى 3198 برميل قياسي باليوم عند ضغط مكمني 2500عقدة/انش، في حين ان المضخة الكهربائية الغاطسة ساهمت في زيادة الإنتاج الى 2800 برميل قياسي باليوم عند ضغط مكمني 2500عقدة/انش. كذلك بينت النتائج ان منظومة الرفع بالغاز ساهمت في زيادة معدل الإنتاج الى 3805 برميل قياسي باليوم عند وصول نسبة القاطع المائي الى 60% في حين ان المضخة الكهربائية الغاطسة ساعدت على وصول الإنتاج الى 3087 برميل نفط قياسي باليوم عند وصول نسبة القاطع المائي الى 60%. أظهرت المقارنة بين النتائج ان منظومة الرفع بالغاز تعطي معدلات انتاج اعلى مقارنة مع المضخة الكهربائية الغاطسة عند ظروف مختلفة من نسب القاطع المائي والضغط المكمني لهذا البئر.